1 概况
铜矿主井2200mm×1180mm罐笼是采用φ40mm的封闭型钢绳作导向罐道,钢绳罐道为角式布置(见图1)。罐笼沿钢绳罐道运动是靠安装在罐笼角上的滑动罐耳,罐笼在每一根钢绳罐道上装有2只滑动罐耳,钢绳罐道在井底采用重锤拉紧。长期以来,由于钢绳罐道的拉紧方式不合理、罐笼罐耳结构不理想、提升钢绳类型选用不当等原因,致使罐笼运行稳定性较差,影响提升效率,有时甚至发生罐笼与井壁相撞的事故。为此,通过对造成钢绳罐道罐笼运行不稳定原因的详细分析,并采取了相应的措施,经过几年的运行,取得了较为满意的效果。
2 措施
2.1 改进钢绳罐道的拉紧方式
原2#和3#、6#和7#钢绳罐道共用一组拉紧重锤。这种拉紧方式易产生两根钢绳罐道振动干扰。如果悬挂不当,又极易造成其中的一根钢绳罐道拉不紧的情况。罐笼运行稳定性差,影响罐笼的提升效率。为此将2#和3#、6#和7#钢绳罐道改为互相交错的独立拉紧重锤组(见图2)。并且使两只罐笼内侧钢绳罐道的拉紧重锤重一些、外侧钢绳罐道的拉紧重锤轻一些,这样既可以保证每根钢绳罐道都处于拉紧状态下工作,还可以有效地防止发生两根钢绳罐道振动干扰,从而提高了罐笼运行的稳定性。
按规程要求每根钢绳罐道的刚性系数Ks不应小于500N/m。根据下面的公式校核每根钢绳罐道的刚性系数:
KS=4qS/ln(1+qSL/QS)
式中:qS——钢绳罐道重力,为98.57N/m;
L——钢绳罐道的悬垂长度,为285m;
QS——钢绳罐道下端的拉紧力,N。
经计算,8根钢绳罐道的刚性系数均大于500N/m,均符合规程要求。
2.2 改进罐笼罐耳结构
从主井投入使用以来,罐笼罐耳一直是使用开口式的罐耳座,罐耳衬套经常脱落,坠入井底,以致罐笼运行时罐耳脱离钢绳罐道。这样不仅影响罐笼运行的稳定性,增加了维修成本和维修时间,有时甚至还会发生罐笼与井壁相撞的事故。影响了主井的提升效率,还严重威胁着主井罐笼的提升安全。为此对罐笼的原罐耳结构进行了改进。
改进方法:为便于安装,不改变罐耳座在罐笼上的安装尺寸,将原罐耳座开口处的斜面改成平面,并在其两侧平面上分别钻2个深为17mm的M12的螺孔,并且增设一个罐耳压盖,用4个M12×25的螺栓把压盖紧固在罐耳座上。为保证压盖能压紧罐耳衬套,安装后的罐耳压盖台阶处与罐耳座两侧平面之间应留有1~2mm的间隙。为防止罐耳压盖松动,M12的螺栓应加弹簧垫圈或其他防松措施。改进后的罐耳见图3。
改进后的罐笼罐耳采用了封闭式结构,即使在罐笼罐耳衬套磨损以后,没有及时更换上新罐笼罐耳衬套的情况下,运行时罐笼也不会脱离钢绳罐道,确保了罐笼提升安全可靠。罐耳结构改进以后,经过5年多的使用,主井罐笼再没有发生过罐耳衬套脱落的现象。因此提高了罐笼运行的稳定性,保证了罐笼的正常运行,还减少了维修工作量,每年可节约配件成本3万元以上。这种结构的罐笼罐耳不仅适用于钢绳罐道离井壁较近的罐笼,而且安装、更换也很方便。【装载机挖斗施工效益展示】